автореферат диссертации по энергетическому, металлургическому и химическому машиностроению, 05.04.01, диссертация на тему:Повышение надежности и технико-экономических показателей газомазутных блоков 800 МВТ Запорожской ГРЭС

кандидата технических наук
Носулько, Дмитрий Романович
город
Ленинград
год
1983
специальность ВАК РФ
05.04.01
цена
450 рублей
Диссертация по энергетическому, металлургическому и химическому машиностроению на тему «Повышение надежности и технико-экономических показателей газомазутных блоков 800 МВТ Запорожской ГРЭС»

Оглавление автор диссертации — кандидата технических наук Носулько, Дмитрий Романович

ВВЕДЕНИЕ.

1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.

2. АНАЛИЗ РАБОТЫ КОТЛОАГРЕГАТА ШШ

2.1. Основные характеристики котлоагрегата и вспомогательного оборудования.

2.2. Топочное устройство

2.2.1. Исследование процесса горения в проектном исполнений топочно-гррелочного устройства

2.2.2. Исследование и внедрение мероприятий по переводу котла на предельно-малые избытки воздуха и определение их влияния на полноту выгорания и вредные выбросы.•.

3. ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛООБМЕНА В ТОПКЕ КОТЛА.

3.1. Основные результаты исследований теплообмена.

3.2. Обобщение опытных данных по теплообмену.

4. ВЛИЯНИЕ ИЗБЫТКА ВОЗДУХА И ОРГАНШЕСКИК ПРИСАДОК НА НИЗКОТИШЕРАТУРНЛО КОРРОЗИЮ.

5. НАДЕЖНОСТЬ ЭКРАНОВ КОТЛА

5.1. Анализ гидравлики и температурного режима экранов.

5.2. Влияние водно-химического режима на надежность экранов

6. АНАЛИЗ РАБОТЫ И ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЕЙ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ.

6.1. Оценка тепловой работы пароперегревателя высокого давления.

6.2. Повышение надежности ППВД в пусковых режимах.

6.3. Анализ работы пароперегревателя низкого давления.

7. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ КОТЛА ТШП-204 ПОД НАДДУВОМ

7.1. Конструктивные особенности элементов, обеспечивающих газоплотность котлоагрегата

7.2. Организация компенсации перемещений элементов котла

7.3. Совершенствование узлов уплотнения

7.4. Оценка газоплотности котла и ее стабильности в процессе эксплуатации .ПО

7.5. Сравнительная оценка экономичности энергоблока при работе котла на уравновешенной тяге и под наддувом

8. АНАЛИЗ РАБОТЫ ТУ РБОУСТАНОВКИ К-800-240-3, ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ

НАДЕЖНОСТИ И ЭКОНОМИЧНОСТИ.

8.1. Анализ работы проточной части турбины, повышение ее надежности и экономичности.

8.2. Освоение и совершенствование системы регулирования, парораспределения и защиты турбины.

8.3. Оптимизация тепловых перемещений опорных элементов турбины, работы валопровода и подшипников. Пути повышения порога низкочастотной вибрации

8.4. Конструктивные особенности и совершенствование в процессе освоения вакуумной системы турбины

8.5. Конструктивные особенности и недостатки вспомогательного оборудования турбоустановки, методы их устранения

9. ИССЛЕДОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ЭКОНОМИЧНОСТИ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ УСТАНОВКИ ТУРБОАГРЕГАТА.

9.1. Краткое описание и характеристика регенеративной установки

9.2. Система регенерации низкого давления.

9.3. Система регенерации высокого давления

9.4. Исследование влияния внезапного отключения ПВД на режим работы блока и пути повышения надежности

9.5. Исследование условий работы фланцевого разъема ПВД и оценка эффективности внедренных мероприятий

10. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПУСКОВОЙ СХЕМЫ И ПУСКОВЫХ РЕЖИМОВ

БЛОКА В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ.

10.1. Особенности пусковой схемы и результаты ее освоения.

10.2. Основные критерии надежности пусковых режимов блока из различных тепловых состояний.

10.3. Повышение эффективности работы блока при частичных нагрузках внедрением режима скользящего давления в тракте

11. АНАЛИЗ ШНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

ВЫВОДЫ.

Введение 1983 год, диссертация по энергетическому, металлургическому и химическому машиностроению, Носулько, Дмитрий Романович

Решением ХХУТ съезда КПСС предусматривается ускоренное строительство тепловых электростанций мощностью 4-6 млн.киловатт с установкой крупных энергетических блоков единичной мощностью 500 и 800 МВт, использующих дешевое твердое топливо Экибастуз-ского и Канско-Ачинского бассейнов, а также природный и попутный газ в Западной Сибири /I/.

Важное значение придается газо-мазутным котлам для маневренных установок и теплофикационных энергоблоков 1фупных городов, особенно в районах добычи нефти и газа /2/. В связи с этим перед энергомашиностроителями и энергетиками была заблаговременно поставлена задача создать серийное оборудование, отвечающее современным требованиям в части надежности, экономичности, маневренности и минимального загрязнения окружающей среды.

Постановлением ГКНТ № 430 от 26 ноября 1976 года намечалось решение проблемы "Освоить головной энергоблок мощностью 800 МВт с одновальной турбиной на париметры пара 240 ата, 540°С/540°С с однокорпусным котлом под наддувом (топливо мазут) на Запорожской ГРЭС, ст.№ 5", включающей этапы: провести испытания и исследования основного и вспомогательного оборудования, довести показатели работы блока до проектных; выдать рекомендации заводам-изготовителям оборудования для учета их при серийном производстве оборудования. Поэтому решение узловых вопросов повышения надежности и экономичности для достижения проектных технико-экономических показателей и обобщение материалов по исследованию и доводке блока 800 МВт, излагаемых в диссертации, представляется весьма актуальным для использования их в проектах нового оборудования и при эксплуатации, установленных на электростанциях блоков.

Первая очередь Запорожской ГРЭС мощностью 1200 МВт состоит из четырех блоков по 300 МВт с однокорпусными пылеугольными котлами производительностью по 950 т/ч. Сооружение станции осуществлялось поточно-скоростным методом. Строительство начато в июне 1970 года, а в мае 1973 года первая очередь электростанции была введена в эксплуатацию. Пятый энергоблок мощностью 800МВт с газомазутным котлом Т1МП-204, предназначенным для работы под наддувом, был введен в эксплуатацию в декабре 1975 года, шестой - в сентябре 1976 г. С вводом энергоблока № 7 в 1977 году Запорожская ГРЭС достигла проектной мощности 3600 МВт и стала одной из крупнейших электростанций в Европе.

Задача состояла не только в наращивании мощностей блоками 800 МВт, но и в проверке правильности технических решений, заложенных в уникальное основное и вспомогательное оборудование головного энергоблока и быстрейшем выявлении узких мест в процессе эксплуатации.

Под руководством и при непосредственном участии автора, совместно с головными наладочными организациями Минэнерго (Юж-техэнерго) и Минэнергомаша (НПО ЦКТИ) было уделено особое внимание использованию на стадии рабочего проектирования блока 800МВт как собственного опыта скоростного освоения блоков 300 МВт, так и опыта освоения блоков 800 МВт Славянской ГРЭС, а также газоплотных котлов ТШП-324 Киришской ГРЭС. Кроме того, уделялось большое внимание организации контроля качества оборудования в процессе изготовления на заводах, широкому участию ремонтного и эксплуатационного персонала в монтаже и предмонтажной ревизии, обеспечению тщательного контроля качества монтажа. В результате этого энергоблок № 5 на 4-м месяце эксплуатации достиг номинальной мощности 800 МВт /78/.

Для ускорения проверки новых технических и конструкторских решений и своевременной выдачи результатов исследований заводам-изготовителям для их учета при организации серийного производства, автором была проведена большая работа по обеспечению охвата всех узлов основного и вспомогательного оборудования наладочными и исследовательскими работами с рассмотрением и уточнением программ и задач по исследованиям, анализом результатов и, при необходимости, корректировкой объемов и направлений исследования на всех этапах освоения энергоблока.

В процессе первого периода эксплуатации и предварительных исследований выявлены недостатки, препятствующие длительной работе блока с номинальной мощностью. Первым этапом доводки блока явилась выдача в сжатые сроки совместно с исследовательскими организациями технических мероприятий, направленных на повышение надежности и экономичности оборудования, внедрение которых на блоке № 5 в период среднего ремонта позволили не только длительно и устойчиво нести номинальную мощность, но и выйти в конце первого года эксплуатации на проектные значения удельных расходов топлива.

Оперативное решение технических проблем дало возможность ликвидировать узкие места на блоке № 6 в цроцессе его монтажа и на первом месяце эксплуатации выйти на проектную мощность. Еще меньшим, всего 12 дней, был срок выхода на проектную мощность последнего блока №7.

В 1978 году, на 12 месяцев раньше нормативных сроков, станция превзошла проектные технико-экономические показатели в целом по второй очереди, достигнув 323,55г/кВтч при проектном значении 325г/кВтч. Минимальная величина среднемесячного удельного расхода условного топлива по блокам № 5 и Л 7 составила 318,4 и 318,8г/кВтч при среднемесячной нагрузке 749 и 769 МВт соответственно.

Проведение всего объема работ при комплексном исследовании и доводке блока до нормальной эксплуатации, а также расчетно-аналитические исследования, выполненные на основании экспериментальных данных, и выработка рекомендаций по отдельным видам оборудования блока проводились под техническим руководством и при непосредственном участии автора диссертации.

На основании анализа недостатков, выявленных в процессе эксплуатации, результатов исследования гидродинамики, топочного процесса, теплообмена, надежности работы поверхностей нагрева, режима работы котлоагрегата под наддувом, исследования режимов надежности, маневренности и экономичности блока в целом, предложены технические мероприятия по ликвидации выявленных недостатков, что способствовало нормальной эксплуатации блока и изготовлению надежного основного и вспомогательного оборудования новой ступени единичной мощности для моноблока 800 и 1200 МВт с техническими характеристиками, соответствующими уровню современных требований в сравнительно короткие сроки.

Диссертация состоит из введения, одиннадцати разделов и выводов, включает 116 страниц текста, 58 рисунков, 10 таблиц, 2 приложения и список литературы из 98 наименований. Общий объем работы 224 страницы.

Заключение диссертация на тему "Повышение надежности и технико-экономических показателей газомазутных блоков 800 МВТ Запорожской ГРЭС"

11. Результаты работы использованы энергомашиностроительными заводами при разработке технической документации основного и вспомогательного оборудования для блока 1200 МВт и при создании последующих блоков 800 МВт с турбинами новой модификации К-800-240-5. Повышение экономичности, надежности и маневренности не только основного, но и вспомогательного оборудования, позволило снять ограничения как по мощности, так и по кампании работы блоков. В 1982 г. на блоках 800 МВт среднегодовой удельный расход условного топлива составил 319,3 г/кВтч, что ниже проектного значения на 5,7 г/кВтч, и является самым низким среди аналогичных блоков электростанций СССР.

Общий экономический эффект от модернизации оборудования, внедрения технических мероприятий и научно-технических разработок, а также от повышения уровня эксплуатации составил 3,5 миллиона рублей.

Библиография Носулько, Дмитрий Романович, диссертация по теме Котлы, парогенераторы и камеры сгорания

1. Материалы ХХУ1 съезда КПСС - М.: Политиздат, 1981 - 219с.

2. Стырикович М.А. и Шпильрайн Э.Э. Энергетика, проблемы и перспективы М.: Энергия, 1981 - 192 с.

3. Красикова Л.Ю., Беляков И.И., Фефелова И.Д. Исследование нижней радиационной части котла ПК-41 Энергомашиностроение, 1967, № 6, с.7-13.

4. Сторожук Я.П., Мангошко Т.Г., Михайлов С.Я. Наладка и исследование топочного устройства котла Т1МП-114 на Киришской ГРЭС Труды ЦКТИ, 1975, вып. 128, с.17-27.

5. Температурный режим, тепловые нагрузки и коррозия труб нижней радиационной части котлов ПК-41 Конаковской ГРЭС. И.Е.Ду-бовский, П.А.Антикайн, Я.П.Сторожук и др. Труды ЦКТИ, 1970, вып.100, с.365-380.

6. Проверка надежности НРЧ с точки зрения высокотемпературной коррозии и разработка мероприятий по снижению ее интенсивности. И.Т.Крук, Е.И.Чубаков, Б.Г.Синякевич и др. Отчет Южтехэнер-го, 1978.

7. Каменецкий Б.Я., Шищан М.Е., Мякас В.И. Температурный режим нижней радиационной части котла ПК-41 при пусках и остановах. Электрические станции, 1973, № 7, с.25-27.

8. Наладка и исследование блочных горелок на корпусе 2 Б котла ПК-41 Конаковской ГРЭС. Я.П.Сторожук, В.А.Павлов, В.А.Гарныки др. Отчет ЦКТИ, 1968.

9. Янко П.И. Состав газовой среды в местах протекания высокотемпературной коррозии труб НРЧ газомазутных котлов. Сборник трудов ЦНИИТМАШ "Жаростойкость котельных агрегатов" - М, 1977.

10. Ахмедов Р.Б,, Цирульников Л.М. Технология сжигания газа И мазута в парогенераторах. Л.: Недра, 1976, 272 с.

11. Эфендиев Т.Б. Исследование вопросов снижения скорости высокотемпературной сероводородной коррозии и уменьшения концентрации окислов азота в газомазутных парогенераторах: Автореф. дис.к.т.н. М., 1975, 22 с.

12. Исследование горения и теплообмена в топочной камере котла ТШП-204 Углегорской ГРЭС. Г.А.Камельман, А.А.Абрютин, Б.В.Чупров и др. Отчет ВТИ, М., 1978.

13. Продукты сгорания сернистого мазута в зоне коррозии экранов НРЧ. Цирульников Л.М. и др. Электрические станции, 1973, № 4, с.31-33.

14. Результаты исследования процесса горения и температурного режима НРЧ котла Т1Ш-П4. А.Д.Гришин, Г.И.З^цало и др. Теплоэнергетика, 1973, А6- 3, с.43-48.

15. Высокотемпературная коррозия этфанов при сжигании антрацитового штыба. И.П.Иванова и др. Теплоэнергетика, 1975, № 2, с.15-18.

16. Левашова Т.М. Коррозионная активность отложений, образующихся при сжигании высокосернистого мазута. Теплоэнергетика, 1972, № 10, с.54-57.

17. Петросян Р.А. Наружная коррозия металла в котельных агрегатах. Теплоэнергетика, 1972, № I, с.II-15.

18. Жимерин В.Г., Шицман М.Е. Пути повышения надежности НРЧ действующих мазутных котлов СКД. Электрические станции, 1970, № 2, с.15-19.

19. Биман В.М. Новые котлы Подольского завода. Теплоэнергетика, 1970, № I, с.4-11.

20. Защитные покрытия экранов нижней радиационной части газомазутных парогенераторов сверхкритического давления. П.0.Сирый и др. Теплоэнергетика, 1975, № I, с.46-49.

21. Опыт эксплуатации дополнительных защитных экранов газомазутных котлов. В.И.Мякас, М.Е.Шицман, Р.Р.Люткус и др. Теплоэнергетика, 1982, № 5, с.60-62.

22. Основные результаты эксплуатации на мазуте котла ПК-41 с циклонными предтопками. М.А.Наджаров, В.П.Глебов, Н.Б.Эскин и др. Теплоэнергетика, 1972, № 4, с.62-66.

23. Кроль Л.В., Кемельман Г.Н., Шварц А.Л. Обеспечение надежности НРЧ газомазутного котла ПК-41 с помощью рециркуляции газов. Электрические станции, 1969, № I, с.12-15.

24. Результаты испытаний блочных горелок ЦКТИ на котле ПК-41 Конаковской ГРЭС. Я.П.Сторожук, В.А.Павлов, В.А.Гарнык. Энергомашиностроение, 1969, № II, с.1-4.

25. Красикова Л.Ю., Беляков И.И. Эксплуатационная химическая промывка НРЧ котла ПК-41. Электрические станции, 1970, № 10,с.32-35.

26. Исследование водного режима котла СКД при обработке питательной воды комплексонами. Т.Х.Маргулова, А.Ф.Ялова, А.К.Булав-ко. Теплоэнергетика, 1973, № 9, с.20-24.

27. Теснер П.А. Образование углерода из углеводородов газовой фазы. М.: Химия, 1972, 136 с.

28. Физические механизмы образования углерода в пламени В. 1.Ш-уоЬог£ и др. 14-й симпозиум по горению, 1972, с.929-940.

29. Маршал Д. Образование хлопьевидной сажи. -,,01-ипс1 ОаБ|еиегаип^" 1974, }Ь 4, с.288-298. Перевод ЦКТИ 7597, 1975, с.20.

30. Лавров Н.В., Розенфельд Э.И., Хаустович Г.П. Процессы горения топлива и защита окружающей среды. М.: Металлургия.1981, 239 с.

31. Джеймс Д. Проблема уменьшения выбросов окислов азота.-„Electrical World 1971, т.175, Jß З. ЦКТИ, Новости зарубежнойтехники, 1973, вып. 91, с. 10-19.

32. Совершенствование методов снижения выбросов вредных веществ при сжигании энергетических топлив. Л.М.Цирульников, A.A. Кодыров и др. Тез.докл.Научно-техн.совещан.охраны окружающей среды. M., 1978, с.70-71.

33. Резников М.И., Липов Ю.М. Паровые котлы тепловых электростанций М.: Энергоиздат, 1981, с.45-47.

34. Исследование топочного процесса котла ТТШ-204. И.Г.Жме-рик, Я.П.Сторожук и др. Труды ЦКТИ, 1979, вып.167, с.28-43,

35. Спейшер В.А., Горбаненко А.Д. Повышение эффективности использования газа и мазута в энергетических установках. М.: Энергоиздат, 1982, 235 с.

36. Сигал И.Я. Защита воздушного бассейна при сжигании топлива. Л.: Недра, 1977, 294 с.

37. Горбаненко А.Д., Крутиев В.А., Афанасьева Л.А. Уменьшение выбросов окислов азота при двухступенчатом сжигании мазута. - Электрические станции, 1977, № 2, с.12-15.

38. Сторожук Я.П., Носулько Д.Р., Бугасов A.B. Реконструкция ввода газов рециркуляции в топку котла ТГМП-204 блока 800МВт Запорожской ГРЭС. Отчет ЦКТИ - ЗаГРЭС, 1983.

39. Поляк Г.Л., Шорин С.Н. О теории теплообмена в топках.- Изв.АН СССР, ОТН, 1949, й 12, с.1832-1847.

40. Митор В.В. Теплообмен в топках паровых котлов. Машгиз, 1963, 180 с.48. !Цурвич A.M., Митор В.В. Расчет теплообмена в газомазутных и пылеугольных топках. Энергомашиностроение, 1963, № 2,с.47-48.

41. Уточнение рекомендаций по расчету теплообмена в топочных камерах мощных котлоагрегатов. Отчет ЦКТИ, 1982.

42. Испытание топки котла Т1Ш-204 с у совершено твованныщз па-ромеханическими форсунками. Я.П.Сторожук, Д.Р.Носулько, Н.ГАе-рик и др. Теплоэнергетика, 1982, Jfc 12, с.9-12.

43. Носулько Д.Р., Бугасов A.B. Опыт строительства, освоения и эксплуатации Запорожской ГРЭС. Теплоэнергетика, 1982, № 2,с.7-13.

44. Сторожук Я.П., 1мерик Н.Г., Чудновский Б.Р. Условия образования сажи и окислов азота при сжигании жидкого топлива и перспективные пути подавления. Отчет ЦКТИ, 1981, с.77.

45. Вулис Л.А., Ярин Л.П. Аэродинамика факела. Л.: Энергия,1978, 215 с.

46. Исследование тепловой работы пароперегревателя. Б.Н.Пу-ганов, Т.В.Махрова, В.П.Ботвинов и др. Труды ЦКТИ, 1979,вып.167, с.48-58.

47. Кроль Л.Б. Основные особенности котельных агрегатов высокого и сверхкритического давления. -М.: Госэнергоиздат, 1962, 240 с.

48. Емельянчиков В.И. Ручной газоанализатор для определения концентрации БОз в дымовых газах котлоагрегатов, сжигающих сернистый мазут. Теплоэнергетика, 1974, № 12, с.83-84.

49. Результаты работы котлоагрегата Т1МП-324 с малыми избытками воздуха. В.П.Иванов, Н.Г.ЗВмерик, Ю.И.Варфоломеев и др.- Труда ЦКТИ, 1975, вып.133, с.14-21.

50. Варфоломеев Ю.И. Влияние режима эксплуатации котла Пп-2650-255 ГМН на коррозионную агрессивность дымовых газов.- Труды ЦКТИ, 1979, вып.167, с.97-103.

51. Анализ гидравлики экранов ВРЧ при нестационарных режимах. И.И.Беляков, В.В.Соколов, Л.М.Христич и др. Труды ЦКТИ,1979, вып.167, с.14-22.

52. Исследование температурного режима и местных тепловос-приятий топочных экранов. В.В.Соколов, И.И.Беляков, Д.Р.Носуль-ко и др. Труды ЦКТИ, 1979, вып.167, с.59-76.

53. Зверьков Б.В., Семеновкер И.Е., Белов П.В. Экспериментальные и расчетные исследования допустимой разности температур между вертикальными мембранными панелями экранов. Теплоэнергетика, 1983, № I, с.53-56.

54. Влияние внутренних отложений на температурный режим труб НРЧ. И.И.Беляков, В.В.Соколов, А.В.Бугасов и др. Труды ЦКТИ, 1979, вып.167, с.76-83.

55. Методика расчета коррозионных потерь и температурного режима экранных труб. РТМ 108.030.122-73, с.6.

56. Водный режим и проблемы надежности НРЧ мазутных котлов СЕД. М.Е.Шицман, М.В.1>рычев, Ю.И.Тимофеев и др. Теплоэнергетика, 1977, № 5, с.30-33.

57. Опыт работы энергоблока 300 МВт на нейтрально-кислородном водном режиме. Ю.И.Тимофеев, М.Е.Шищан и др. Энергетик, 1981, й 7, с.12-14.

58. Носулько Д.Р., Изместьев В.А. Водно-химические режимы энергоблоков 800 Шт. Энергетик, 1983, Ai II, c.IO-II.

59. ГОСТ 12.1.005-76. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования. М.: изд. Государственного комитета СССР по стандартам, 1980.

60. Капельсон Л.М. Обобщение опыта эксплуатации отечественных газомазутных котлов под наддувом. Отчет ПО Согозтехэнерго, 1978, № 44461, с.14-17.

61. Лившиц В.А. Котельные установки энергетических блоков 500-1300 МВт на тепловых электростанциях США. М.: Информэнерго, 1974, 168 с.

62. Розенгауз И.Н. Зарубежные котельные агрегаты большой мощности. М.: Энергия, 1974, 172 с.

63. Трембовля В.И., Фингер Е.Д., Авдеева А.А. Теплотехнические испытания котельных установок. М.: Энергия, 1977, 297 с.

64. Носулько Д.Р., Кужим В.Н., Саква Ю.В. Исследование режимов работы котлов Т1МП-204 Запорожской ГРЭС под наддувом. Отчет ПЭО Днепроэнерго, 1983, В T0-I4-488-83, с.5-18.

65. Итоги освоения головного энергоблока мощностью 800 МВт Запорожской ГРЭС. Н.М.Марков, С.Ш.Розенберг, Д.Р.Носулько и др.- Труды ЦКТИ, 1979, вып.166, с.4-12.

66. Основные результаты пусконаладочных работ и экономические показатели работы котла в широком диапазоне изменения нагрузок. В.П.Ботвинов, Д.Р.Носулько, В.А.Гадяк и др. Труды ЦКТИ, 1979, вып.167, с.9-13.

67. Носулько Д.Р. Опыт освоения блоков 800 МВт Запорожской ГРЭС. Энергетика и электрификация, 1977, № 2, с.3-5.

68. Иванова И.П., Каминский В.П., Беляева А.Г. Высокотемпературная коррозия экранных труб парогенераторов сверхкритических параметров при сжигании АШ. Теплоэнергетика, 1972, № I, с.16-18.

69. Мещеряков В.Г. Исследование механизма образования сероводорода при факельном сжигании твердого топлива и разработка методов снижения высокотемпературной газовой коррозии котлоагрега-тов: Автореф. дис. к.т.н. -М., ВТИ, 1982, 20 с.

70. Busina О. Probleme der Verbrennung und der Wärmeübertraung in Dampferzeuger Feuerräumen-Energietechnic 1975, №5,c.II-15.

71. Особенности пусковой схемы газомазутного моноблока мощностью 800 МВт и результаты ее освоения. Б.И.Шмуклер, Г.И.Довер-ман, Р.М.Островецкий и др. Теплоэнергетика, 1981, & I, с.32-36.

72. Рыжков В.К., Неженцев Ю.Н. Одновальная паровая турбина К-800-240-3 JM3 имени ХХЛ съезда КПСС. Теплоэнергетика, 1974, № 8, с.2-7.

73. Исследование радиальных перемещений элементов статора и ротора ЦВД и ЦОД турбины К-800-240-3 с помощью аппаратуры ЦКТИ. С.Ш.Розенберг, В.И.Середенин, А.И.Кметь и др. Труды ЦКТИ, 1979, вып.168, с.54-59.

74. Галущак М.О., Теплицкий М.Г., Бузлуков В.А. Экономичность проточной части ЦВД и ЦСД турбоагрегата К-800-240-3 ЛМЗ СТ.№ 5 Запорожской ГРЭС после года эксплуатации с модернизированными уплотнениями. Заключение Южтехэнерго, 1980, й 3713.

75. Одновальная паровая турбина К-800-240-5. А.П.Огурцов, В.К.Рыжков, Ю.Н.Неженцев и др. Энергомашиностроение, 1980, № II, с.40-41.

76. Наладка и испытание системы регенерации турбины К-800-240-3 ЛМЗ. В.А.Бузлуков, А.В.Кабан, Д.Р.Носулько и др.- Труды ЦКТИ, 1979, вып.168, с.74-85.

77. Теплицкий М.Г., Флак Ю.В. Заключение о работе регенеративной установки турбоагрегата К-800-240-3 ЛМЗ ст.Л 5 Запорожской ГРЭС. Отчет Южтехэнерго, 1976, № 8309.

78. Исследование условий работы фланцевых разъемов ПВД блоков 800 МВт с разработкой технических мероприятий по повышению их надежности. Д.Р.Носулько, А.В.Бугасов, П.Ф.Царев и др. Отчет Запорожской ГРЭС, 1979, 84/1353.

79. Кабан A.B., Козицкий В.Д., Лылак В.И. Разработка и наладка системы управления функциональной группой "Подогреватели высокого давления". Отчет Южтехэнерго, 1980, № 9738.

80. Экономичность турбоустановки К-800-240-3 в начальный период эксплуатации на Запорожской ГРЭС. Л.А.Хоменок, А.А.Румянцев, Д.Р.Носулько И др. Труды ВДТИ, 1979, вып.168, с.14-25.

81. Пусковые режимы блока 800 МВт Запорожской ГРЭС. А.Г.Прокопенко, В.П.Ботвинов, Д.Р.Носулько и др. Труды ЦКТИ, 1979, вып.166, с.13-20.

82. Носулько Д.Р., Шишкин В.В. Снижение низкочастотной вибрации турбоагрегатов 800 Шт. Энергетика и электрификация, 1983, J& 3, с.1-2.

83. Сторожук Я.П., Носулько Д.Р. Испытание котла Т1Ш-204 блока 800 МВт после реконструкции ввода газов рециркуляции в топку. Теплоэнергетика, принято в печать.

84. Носулько Д.Р., Перетятко Д.В. Освоение и совершенствование системы регулирования, парораспределения и защиты энергоблока 800 МВт Запорожской ГРЭС. Электрические станции, 1984, № I, принято в печать.

85. Носулько Д.Р., Афанасьев Д.А., Г^бинсон Л.Г. АСУ ТП -основа дальнейшего повышения маневренности, надежности и экономичности блока 800 Шт. Энергетика и электрификация, 1984, № I, принято в печать.